東風商用車dCi11發(fā)動機在牽引車市場成了香餑餑,許多用戶點名要配置雷諾機的東風天龍重卡。為了搶抓機遇,東風商用車發(fā)動機廠dCi11發(fā)動機缸體生產線采取三班制作業(yè),缸體加工中心QT702是24小時不停機,但仍然滿足不了產能需求。如何破解QT702這個瓶頸?一時引起了許多員工的關注。
有人建議:時間緊急,買一臺這樣的設備不就解決了問題嗎?但是買一臺需要2000萬,就算不談資金問題,單說時間也不允許,從下訂單到設備到廠至少需要半年,還不算設備調試時間。
最實用的方法,就是看看能否通過改善提升產能。有人質疑:QT702已經是24小時不停機了,設備的加工節(jié)拍又不能隨便調快一點,還有什么可以改的?
面對這樣的質疑,QT702改善跨功能小組沒有猶豫,他們決定運用IE(工業(yè)工程)方法,對人、材料、設備所集成的系統(tǒng)進行設計和改善。小組成員每天把數碼攝像機架在機床上,拍攝下每一個操作環(huán)節(jié),包括開機床門、起吊缸體、放進夾具、關門等10個環(huán)節(jié)。經過一個月的對比分析,最后把這10個環(huán)節(jié)都進行了優(yōu)化,共節(jié)約70秒。
在設備方面,重點改善潤滑時間,減少換刀時間。這臺設備有32把刀,一次全部換掉需要1個多小時,因此要求必須有備用刀具放在設備旁邊。這方面的改善降低了75秒。
與此同時,培訓員工,提升員工的操作熟練度,對這個崗位的員工,由班長和作業(yè)指導員對他們進行一對一的培訓,并提升現場指導的頻次,及時糾正不規(guī)范的動作。目前員工加工一件缸體,由原來的12分30秒降低為9分20秒,日產由90件提升到135件。
通過運用IE(工業(yè)工程)方法,沒有花錢,卻提升產能50%,改善解決的不僅是產能,還解放了我們的觀念,這就是不花錢也能辦大事的生動實例。